start && end > -1) { if (start > -1) { var res = data.substring(start, end); start = res.indexOf('>') + 1; res = res.substring(start); if (res.length != 0) { eval(res); } } cursor = end + 1; } } } //]]>
Moin, ich hätte auch ger die App. SN: 10003326 Gruß Ronaldvon robo33 - Fragen VBar Control
es geht mir darum ob wenn ich die Sensorausrichtung geändert habe aber im setup die vorgegebene Einbaulage noch zu sehen ist der heli richtig fliegt und reagiert.von robo33 - VBar NEO (non VLink)
ich habe das Neo V-oben und Kabel hinten eingebaut im fertigen Setup sibnd die Kabel vorne Soft ist Pro+Rettung Das ist das Problem wenn ich es in den Einstellungen ändere wird es richtig angezeigt wenn ich das Setup editiere steht es aber im Setup falsch drin.von robo33 - VBar NEO (non VLink)
Hallo, ich habe bei meinem 600-SE das vorgefertigte Setub auf der NEO no Vlink genommen. Als ich alles nochmals kontrolliert habe ist mir aufgefallen das ich im fertigen Setup die Sensorausrichtung nicht einstellen konnte nur nach dem Setup über die Sensorausrichtung die richtige Lage einstellen kann. Nun habe ich wenn ich das Setup editiere eine andere Sensorlage ( O/V) als in den allgemevon robo33 - VBar NEO (non VLink)
nach dem NEO tausch funktioniert alles so wie es soll. Danke Gruß Ronaldvon robo33 - Café
Hallo , ich sehe auch nur das Café und nicht die einzelnen Foren über die VBC und VBC - Touch. Habe keine Mail erhalten oder sie gelöscht :-). Kannst du mich bitte freischalten? Gruß Ronaldvon robo33 - Café
Hi Eddi, OK mach ich. Gruß Ronaldvon robo33 - Café
4 Flüge ohne Probleme. Mit dem Ersten Stabi war der Absteller und der Drehzahlverlust (Signal) jedes mal. Stecker waren alle fest und mit Heißkleber gesichert. Es wuder sonnst nix geändert. Die Vibs kommen vom noch nicht Optimalen Blattspurlauf. Wegen dem Testen habe ich das erst nach den Tests habe ich den erst später eingestellt. Gruß Ronaldvon robo33 - Café
Moin, so nun habe ich ein Log mit dem Stabi wo wieder der Absteller kommt und ein Log mit einen neuen Stabi (nur die Rettunmg fehlt) wo alles ohne Probleme funktioniert hat. Selbes Setup, Pilot und Akku. Gruß Ronaldvon robo33 - Café
Hmm. ich werde noch mal testen und dann mal ein anderes NEO einbauen und noch mal testen. Die Schalter zeigen in der VBC keine Wackelkontakte oder ähnliches an. Gruß Ronaldvon robo33 - Café
Moin, eigendlich Akku angesteckt und wollte fliegen kurz nach dem Abheben ging die Drehzahl runter und hat auch komplett abgeschalten.Danach hab ich den Motor erst über den Schalter abgeschalten. Es sind neue Akkus dringewesen. Gruß Ronaldvon robo33 - Café
Moin. hier ein log von gestern. gestern hat er kurz nach dem abheben wieder abgschalten. Gruß Ronaldvon robo33 - Café
nein der Regler war nicht von der selben Marke vorher ein Roxxi verbaut. Ich habe jetzt den UI Log aktiviert und werde wohl noch mal testen müssen das der Log dann hoffendlich etwas mehr zur Fehlerfindung beiträgt. @ Eddi, ich meinte das nur wegen der wiederholten Inizialisierung und des Spannungsabfallmeldungen im Log vom NEO. Die gab es damals ja auch. @ Fingolf, nein es ist ein origivon robo33 - Café
Moin, mir sagte gestern ein Fliegerkollege das ich solch einen Abschalter mit dem vorherigen Regler auch schon hatte. Hatte ich schon garnicht mehr dran gedacht. Ich dachte da das der Regler zu wenig Leistung (120A) hatte und habe desshalb den KingKomg III (200A) eingebaut. Jetzt hatte ich den Absteller mit dem neuen Regler auch also kann es eigendlich nicht am Regler liegen.? Grußvon robo33 - Café
eigendlich müßte er vom NEO kommen hier noch mal die Reglerkonfig und die anleitung das die eingestellten werte sinn ergeben. :-) http://prntscr.com/j2gaga http://prntscr.com/j2gb85 http://prntscr.com/j2gbc2 http://prntscr.com/j2gbhx http://prntscr.com/j2gbna http://prntscr.com/j2gbsc Gruß Ronaldvon robo33 - Café
bitte. http://prntscr.com/j2eecwvon robo33 - Café
ich hoffe du kannst was mit anfangen. https://anyfile.255bits.com/wix/download?id=48730a73b71b16b263a2ac217cd4d79a das du das gesammte Log lesen kannst. Gruß Ronaldvon robo33 - Café
hilft dir das weiter? http://prntscr.com/j245d3von robo33 - Café
nein den akkulog hab ich nicht eingeschalten. (jetzt ja) ich kann mich erinnern das nach Akku abziehen ca 87A als max A im Display stand. Vollpitch hatte ich vor dem Absteller schon einige male ohne Probleme gemacht. der Akkupack ist auch nagelneu.von robo33 - Café
Hmm, ich habe Vollpich, Rettung und einiges andere betestet dann kurz geschwebt und Vollpitch gegeben und der Motor ging aus. Basisgas ist 50 und Pitchzugabe 30von robo33 - Café
ups falsches Forum erwischt. Ja es ist ein V-Link mit VBC. Dsa NEO war schon mal wegen unerklärlicher Meldungen bei euch. RMA ID 22906von robo33 - Café
Gestern habe ich meinen Erstflug nach Reglerwechsel mit meinem 700xx gemacht. Mach einigen Minuten ohne Problemen schaltete der Motor plötzlich ab und es ging nach unten, zum Glück nur das Landegestell kaputt gegangen. Ich hoffe das ich hier den Fehler geklärt bekomme. Leider bekomme ich den log nicht Hochgeladen. :-( http://prntscr.com/j21kth Motor HK4525 520 Regler KingKong III 20von robo33 - Café
Hallo, heut bin ich endlich zum fliegen gekommen. :-) Die Regelung funktioniert mit 750er Blättern so wie sie soll, keine Drehzahlschwankungen zu erkennen. Man höhrt die Regelung richtig arbeiten. Gruß Ronaldvon robo33 - VBar NEO (non VLink)
Hi Eddi, danke für die info. Der Motor ist ein LE HK4525-520kv. Gruß Ronaldvon robo33 - Logo XXtreme 700/800 Fragen
Moin, welche Pitcheinstellungen 12° oder weniger sind an 700xx mit 750 er Rotorblättern zu empfehlen. Gruß Ronaldvon robo33 - Logo XXtreme 700/800 Fragen
Hi Eddi, ich werde es die Tage mal mit blättern testen. Hochlaufen lasse ich ihn immer mit 0 Pitch Der Regler ist nach Herstellerangaben auf ext Gov konfiguriert. Wenn ich mit Blättern getestet habe melde ich mich dann nochmal. Gruß Ronaldvon robo33 - VBar NEO (non VLink)
Moin, ich habe ein Problem mit den Neo Gov. Wenn ich meinen 700xx ohne Blätter starte dreht die Drehzahl bis ca.1800u/min hoch und regelt dann wieder runter auf 1500 u/min eingestellt ist 1500 u/min Bank 1. Wenn er bei 0 Pitch die 1500 erreicht hat und ich Pitch gebe geht er wieder auf ca. 1800 u/min und regelt das wieder runter auf 1500 u/min. Gehe ich von Vollpitch auf 0 Pitch bricht die Drvon robo33 - VBar NEO (non VLink)